600MW亞臨界汽包爐爐水處理工藝
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-6-14 9:52:08
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生了較嚴(yán)重的汽輪機(jī)積鹽現(xiàn)象。2007年4月天津某電廠3號(hào)機(jī)組大修,對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)積鹽非常嚴(yán)重,同時(shí)低壓缸首級(jí)葉片和二級(jí)葉片存在腐蝕現(xiàn)象,高壓缸第1級(jí)葉片的積鹽量高達(dá)301g/m2,主要成分為磷酸三鈉(質(zhì)量分?jǐn)?shù)94.6%);2008年5月內(nèi)蒙某電廠1號(hào)機(jī)大修,也發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)存在嚴(yán)重積鹽現(xiàn)象,高壓轉(zhuǎn)子第9級(jí)沉積速率達(dá)到了0.788mcm,主要成分為磷酸三鈉(質(zhì)量分?jǐn)?shù)73.04%)。
汽輪機(jī)積鹽是由于飽和蒸汽品質(zhì)較差所致,飽和蒸汽中的雜質(zhì)來(lái)源于飽和蒸汽對(duì)爐水中鹽類的機(jī)械攜帶和溶解攜帶。目前600MW亞臨界機(jī)組鍋爐爐水多采用向爐水中加入適量磷酸三鈉的方法進(jìn)行處理。蒸汽中的磷酸三鈉來(lái)源于對(duì)爐水中磷酸三鈉的攜帶。影響蒸汽中Na3PO4攜帶水平的因素有汽包的汽水分離裝置的工作性能、爐水處理工況、機(jī)組運(yùn)行參數(shù)如負(fù)荷、汽包壓力、水位等。
筆者以A、B、C三個(gè)電廠的3臺(tái)同型號(hào)600MW亞臨界汽包爐機(jī)組為研究對(duì)象,在機(jī)組額定工況運(yùn)行條件下,對(duì)各機(jī)組鍋爐爐水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。通過(guò)考察爐水磷酸鹽含量對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響,確保各機(jī)組飽和蒸汽鈉含量達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn),鍋爐爐水磷酸鹽濃度在控制范圍內(nèi),從而對(duì)鍋爐目前的爐水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化選擇,同時(shí)確定鍋爐爐水的pH、電導(dǎo)率等其他水質(zhì)控制指標(biāo),以期為提高蒸汽品質(zhì)、預(yù)防汽輪機(jī)積鹽做出貢獻(xiàn)。
1試驗(yàn)部分
試驗(yàn)機(jī)組名稱、型號(hào)及試驗(yàn)前爐水處理方式見(jiàn)表1。

試驗(yàn)條件:機(jī)組負(fù)荷550~600MW;汽包壓力<18.5MPa;汽包水位為正常水位;鍋爐連排開(kāi)度為正常開(kāi)度(0.5%~1.0%);爐水pH9.3~9.6;凝結(jié)水、給水各項(xiàng)水質(zhì)監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
爐水低磷酸鹽處理對(duì)蒸汽鈉含量影響的試驗(yàn):采用鍋爐磷酸鹽加藥系統(tǒng),在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的低磷酸鹽處理工況爐水磷酸鹽質(zhì)量濃度控制范圍(0.5~3.0mg/L)內(nèi),將3臺(tái)試驗(yàn)機(jī)組爐水磷酸鹽含量依次控制在0.5、1.0、1.5、2.0、3.0mg/L(±0.2mg/L)。在每個(gè)濃度水平,維持爐水磷酸根含量,保持機(jī)組額定工況運(yùn)行4~6h。在此期間,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)蒸汽鈉含量、爐水鈉含量、磷酸根含量、pH、電導(dǎo)率等監(jiān)控指標(biāo)。
爐水平衡磷酸鹽處理(EPT)對(duì)蒸汽品質(zhì)影響的試驗(yàn):將A廠3號(hào)機(jī)和B廠1號(hào)機(jī)爐水處理方式由低磷酸鹽處理方式轉(zhuǎn)為平衡磷酸鹽處理方式,將磷酸根濃度控制在爐水磷酸鹽平衡點(diǎn)濃度以下,適量加入氫氧化鈉以調(diào)整爐水pH。機(jī)組額定工況運(yùn)行,重點(diǎn)檢測(cè)蒸汽鈉含量、爐水鈉含量、磷酸根含量、pH、電導(dǎo)率等監(jiān)控指標(biāo)。
爐水磷酸鹽濃度對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響見(jiàn)表2。

由表2結(jié)果可以看出,隨著爐水磷酸根濃度的提高,各機(jī)組相應(yīng)的蒸汽鈉含量均呈現(xiàn)出較明顯的升高趨勢(shì)。為達(dá)到飽和蒸汽鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5.0×10-9的控制要求,A廠3號(hào)機(jī)(大修后)爐水采用低磷處理時(shí)需將磷酸根控制在1.0mg/L,B廠1號(hào)機(jī)(大修前)采用低磷酸鹽處理時(shí),需將爐水磷酸根控制在0.5mg/L以下。相比之下,C廠1號(hào)機(jī)采用低磷酸鹽處理時(shí),蒸汽鈉含量較低,顯著優(yōu)于A、B兩廠。對(duì)過(guò)熱蒸汽鈉含量監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,3臺(tái)機(jī)組過(guò)熱蒸汽鈉含量明顯低于飽和蒸汽鈉含量,說(shuō)明過(guò)熱器中存在鈉鹽沉積現(xiàn)象。
對(duì)爐水pH的監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)爐水磷酸根質(zhì)量濃度小于2.0mg/L時(shí),爐水pH偏低(小于9.30),不利于鍋爐防腐要求。
上述試驗(yàn)結(jié)果表明,同型號(hào)的600MW機(jī)組額定工況運(yùn)行時(shí),采用同種爐水處理工況(低磷酸鹽處理),蒸汽品質(zhì)呈現(xiàn)明顯的差異。分析其原因,與鍋爐汽包的汽水分離效能有很大關(guān)系。
2.2汽包汽水分離效能對(duì)蒸汽鈉含量的影響
汽包汽水分離器的工作效能直接影響蒸汽的機(jī)械攜帶水平。汽水分離器的數(shù)量、安裝水平和運(yùn)行狀態(tài)會(huì)影響汽水分離效果。汽水分離裝置工作不正常,蒸汽的機(jī)械攜帶就會(huì)增加。鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,有的旋風(fēng)分離器傾斜或倒了,使第一級(jí)汽水分離失去了應(yīng)有的功能,蒸汽嚴(yán)重帶水使蒸汽的含鹽量增加。
在B廠和C廠1號(hào)機(jī)機(jī)組大修期間,對(duì)兩臺(tái)鍋爐的汽包和過(guò)熱器進(jìn)行了有針對(duì)性的化學(xué)檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題:
(1)兩臺(tái)鍋爐汽包旋風(fēng)分離器數(shù)量只有110個(gè),是常規(guī)600MW機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)量(200個(gè))的一半。
(2)B廠1號(hào)機(jī)鍋爐汽包頂部波紋板汽水分離器以下的焊縫總長(zhǎng)度約為160m,共22道焊縫,其中的5道焊縫開(kāi)裂,開(kāi)裂焊縫長(zhǎng)度為2m,其中1.2m位于水位線以上。汽包夾層焊縫開(kāi)裂,夾層存有砂眼,會(huì)導(dǎo)致部分汽水混合物沒(méi)有經(jīng)過(guò)旋風(fēng)分離器分離而直接進(jìn)入汽空間,引起飽和蒸汽帶水嚴(yán)重,使飽和蒸汽含鹽量增大。
(3)B廠1號(hào)機(jī)鍋爐汽包頂部波紋板分離器疏水槽與輸水管連接處的焊縫未滿焊,只進(jìn)行了點(diǎn)焊,導(dǎo)致波紋板分離器的疏水直接進(jìn)入汽空間,從而導(dǎo)致飽和蒸汽攜帶水分能力增大。
(4)B廠1號(hào)機(jī)過(guò)熱器中存在鈉鹽沉積現(xiàn)象。
(5)C廠1號(hào)機(jī)汽包未發(fā)現(xiàn)明顯的焊縫開(kāi)裂及其他影響汽水分離效能的缺陷。
由此可見(jiàn),因汽包存在的上述缺陷嚴(yán)重影響了汽包的汽水分離效能,是導(dǎo)致同型號(hào)鍋爐采用相同的爐水處理工藝(低磷酸鹽處理工藝),而飽和蒸汽鈉含量呈現(xiàn)顯著差異的主要原因。
還對(duì)A廠3號(hào)機(jī)大修期間汽包和過(guò)熱器的檢查情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該鍋爐也不同程度地存在以上問(wèn)題。從A廠3號(hào)機(jī)大修后和B廠1號(hào)機(jī)大修前的上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,A廠3號(hào)機(jī)大修時(shí)處理了汽包缺陷后蒸汽鈉含量有所降低。
2.3爐水平衡磷酸鹽處理對(duì)蒸汽鈉含量的影響
試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),A廠3號(hào)機(jī)(大修后)和B廠1號(hào)機(jī)(大修前)采用低磷酸鹽處理工況時(shí),因爐水磷酸鹽加入量少,爐水pH偏低,難以保證鍋爐防腐要求。所以,對(duì)這兩臺(tái)鍋爐爐水采用了平衡磷酸鹽處理,向爐水中加入一定量的氫氧化鈉,來(lái)提高爐水pH。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

由表3可以看出,因B廠1號(hào)機(jī)大修前汽包存在缺陷,汽水分離效果較差,導(dǎo)致飽和蒸汽嚴(yán)重帶水,即使采用EPT處理工況,為保證飽和蒸汽鈉含量滿足水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制要求(小于5.0×10-9),氫氧化鈉的加入量將十分有限,致使?fàn)t水pH仍然偏低,只能達(dá)到9.25~9.35,處于9.30~9.60的期望范圍下限附近。表3數(shù)據(jù)顯示,大修時(shí)對(duì)汽包缺陷進(jìn)行了處理后,大修后的A、B兩廠鍋爐采用EPT方式時(shí),蒸汽鈉含量均有所降低,爐水pH也比較容易控制在9.30~9.60的期望值內(nèi)。
3爐水水質(zhì)最優(yōu)控制方案
通過(guò)上述試驗(yàn),為了降低試驗(yàn)機(jī)組飽和蒸汽鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù),達(dá)到小于5×10-9的標(biāo)準(zhǔn)控制要求,確定了各試驗(yàn)機(jī)組鍋爐爐水最優(yōu)控制指標(biāo),見(jiàn)表4。具體參見(jiàn)http://wlmqsb.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

4結(jié)論
通過(guò)對(duì)不同電廠的3臺(tái)同型號(hào)600MW亞臨界汽包爐機(jī)組進(jìn)行爐水處理工藝優(yōu)化試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
(1)爐水采用低磷酸鹽處理方式時(shí),為保證蒸汽品質(zhì)(鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5×10-9),同型號(hào)鍋爐因蒸汽攜帶水平的不同,對(duì)爐水磷酸鹽濃度的控制水平也不盡相同。
(2)同型號(hào)600MW汽包爐爐水選擇處理方式前,應(yīng)在水汽質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下,進(jìn)行爐水處理方式優(yōu)化試驗(yàn),以確定最優(yōu)處理工況及其控制指標(biāo),改善蒸汽品質(zhì),預(yù)防汽輪機(jī)積鹽。
(3)A廠3號(hào)機(jī)和B廠1號(hào)機(jī)鍋爐爐水采用平衡磷酸鹽處理方式,爐水磷酸根質(zhì)量濃度應(yīng)小于0.5mg/L,爐水電導(dǎo)率小于10μS/cm,爐水pH控制在9.30~9.60范圍內(nèi),可保證飽和蒸汽鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在小于5×10-9的合格水平。
(4)C廠1號(hào)機(jī)鍋爐采用低磷酸鹽處理方式,爐水磷酸根質(zhì)量濃度應(yīng)小于1.0mg/L,爐水電導(dǎo)率小于15μS/cm,爐水pH控制在9.30~9.60范圍內(nèi),可保證飽和蒸汽鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在小于3×10-9的期望值水平。
(5)3臺(tái)機(jī)組過(guò)熱器中不同程度存在鈉鹽沉積現(xiàn)象,建議利用停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì)過(guò)熱器進(jìn)行反沖洗。


