A/O工藝如何應(yīng)用在醫(yī)藥廢水處理中
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-3-13 11:21:12
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
我公司原有一套日處理工業(yè)廢水400t、生活廢水200t的污水站,其出水排放標(biāo)準(zhǔn)為三級排放標(biāo)準(zhǔn)(500mg/L)。原工藝為生物降解法,主要處理流程為:在集水池中加入片堿(30%液堿)將pH值調(diào)至12,曝氣5h后加酸中和,將pH控制在7.5~8.5之間,通過提升泵將廢水打至初沉池,利用初沉池的高度,自流至好氧池、厭氧池、氣浮池、二沉池、清水池。目前系統(tǒng)運(yùn)行還是存在很多問題,詳細(xì)情況如下:(1)進(jìn)水pH值偏酸性,雖然對進(jìn)水進(jìn)行加藥中和,但加藥位置不正確導(dǎo)致廢水嚴(yán)重腐蝕設(shè)備。系統(tǒng)運(yùn)行中的鋼制設(shè)備、碳鋼管道、人行道鋼板雖然做了防腐處理,但還是腐蝕嚴(yán)重。(2)進(jìn)水加絮凝藥劑位置不正確,初沉池沉淀未起作用,氣浮已完全損壞,這樣,原水中的懸浮物直接進(jìn)入水解池和曝氣池,這也是水解池和曝氣池有污泥堆積的一個重要原因。(3)水解池和曝氣池底部沒有排水管,并和污泥泵連接,導(dǎo)致水解池和曝氣池出現(xiàn)污泥堆積且無法排泥,將曝氣盤嚴(yán)重堵塞。(4)自動控制運(yùn)行已經(jīng)癱瘓,只能完全手動運(yùn)行;現(xiàn)污水站實際日處理量只能達(dá)到80t,一旦車間廢水量增加,出水COD就接近排放標(biāo)準(zhǔn)500mg/L。另外,現(xiàn)污水站運(yùn)行成本較高,經(jīng)統(tǒng)計,每噸廢水的處理費(fèi)用達(dá)到5.5元(包括藥劑費(fèi)、電費(fèi)、人工費(fèi)),因此對污水站的改造已勢在必行。具體聯(lián)系污水寶或參見http://wlmqsb.com更多相關(guān)技術(shù)文檔術(shù)文檔。
通過上面小試實驗,廢水水質(zhì)隨生產(chǎn)波動很大,廢水SS濃度較高,廢水中有少量溶媒殘留,且溶媒生物毒性高。廢水SS易沉淀,采用“原水樣+堿液+混凝沉降2”工藝進(jìn)行預(yù)處理可以有效降低廢水COD和SS濃度,降低后續(xù)生化處理負(fù)荷,為后續(xù)處理創(chuàng)造有利條件。


