四環(huán)素類抗生素(TCs),包括四環(huán)素(TC)、土霉素(OTC)和金霉素(CTC)等,在醫(yī)療衛(wèi)生、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)應用廣泛。四環(huán)素類抗生素生產(chǎn)廢水中往往殘留一定濃度的抗生素,由于TCs的強烈殺菌能力,低濃度TCs即會對生物處理系統(tǒng)產(chǎn)生嚴重影響,導致系統(tǒng)普遍出現(xiàn)處理效果不佳、污泥沉降困難等問題。左陸珅等報道的某四環(huán)素類抗生素生產(chǎn)廢水處理項目中,進水CTC濃度為20mg/L、COD為15333mg/L,生化出水COD為640mg/L。樓成珂等采用序批式裝置處理含OTC的葡萄糖廢水(COD為900mg/L),當進水OTC濃度為5mg/L時,與空白組相比,出水COD由90mg/L升至529mg/L,COD去除率由90.0%下降至41.2%。張明旺等采用序批式裝置處理TC模擬廢水(COD為600mg/L),當進水TC濃度由20mg/L升至50mg/L時,COD去除率由92.4%降至66.0%;當進水TC濃度超過30mg/L時,污泥變得松散、不易沉降。此外,曝氣池內(nèi)泡沫劇烈也是TCs廢水生物處理系統(tǒng)中的一個普遍現(xiàn)象。除與廢水中殘留的生產(chǎn)原料(如淀粉、油脂、蛋白胨、黃豆餅粉等)有一定關系外,也與TCs導致的污泥中毒息息相關。大量的泡沫不僅有礙觀瞻,還嚴重影響曝氣池內(nèi)氧的傳質(zhì)效率,進而影響處理效果。
為了降低TCs對生物系統(tǒng)的影響,在處理之前,常采用混凝去除水中的TCs。陳華等對純水配制的TC溶液進行混凝試驗發(fā)現(xiàn),當氫氧化鐵投加量(以Fe計)約為500mg/L時,TC可由100mg/L降至7.7mg/L,去除率為92.3%。Saitoh等也發(fā)現(xiàn),當三氯化鋁投加量(以Al計)為5mg/L時,純水中的TC、OTC和CTC可由100μg/L分別降至1、12和12μg/L,但將其應用于某醫(yī)院綜合廢水處理時,去除率僅分別為39.0%、3.0%和4.0%。張劍橋等用聚合硫酸鐵去除養(yǎng)殖場廢水中的TCs,當鐵投加量為2.5mg/L時,CTC、OTC去除率僅分別為61.2%和33.7%?梢,對于純水配制的TCs溶液,混凝可以取得不錯的去除效果,但在處理實際生產(chǎn)廢水時,由于廢水中殘留的生產(chǎn)原料(如淀粉、油脂等)在厭、缺氧環(huán)境中易產(chǎn)生揮發(fā)性脂肪酸(VFA)等有機物,簡單的混凝工藝對TCs的去除效果并不理想。因此,開發(fā)一種簡單且有效的預處理方法去除廢水中的TCs,具有實際應用價值。
某TCs生產(chǎn)廢水生物處理工程中同樣存在處理效果不佳、污泥沉降困難、曝氣池內(nèi)泡沫劇烈等問題。筆者以此實際廢水為研究對象,提出了生物曝氣—鐵鹽混凝生物預處理工藝,以提高TCs的去除率。通過對比采用該預處理工藝前后廢水中TCs的變化情況,分析后續(xù)生物處理系統(tǒng)的運行狀況,論證該生物預處理工藝的有效性,并從生物預處理中VFA濃度變化的角度,研究提高混凝去除TCs效果的原理。
1、材料與方法
1.1 試驗用水
試驗用水為TCs發(fā)酵、精制過程中產(chǎn)生的廢水,取自內(nèi)蒙古某四環(huán)素類抗生素生產(chǎn)企業(yè)廢水處理系統(tǒng)的調(diào)節(jié)池。該系統(tǒng)的主要工藝為三段A/O+氧化耦合沉淀,設計處理水量為6000m3/d,COD處理量為48.0t/d、凱氏氮(TKN)處理量為3.7t/d。
1.2 生物曝氣試驗方法
生物曝氣試驗裝置采用間歇式反應器,尺寸為Ø70mm×400mm,有效容積為1.0L。接種污泥取自上述企業(yè)廢水處理系統(tǒng)的好氧池,接種后混合液的懸浮固體濃度(MLSS)為9.2g/L、污泥沉降比(SV30)為75%、污泥指數(shù)(SVI)為82mL/g。反應器運行周期為12h,其中曝氣10h、沉淀1.5h、換水0.5h,每個周期換水比為50%。
1.3 混凝試驗方法
采用鐵鹽混凝法對廢水進行處理,處理對象包括:采用超純水配制的濃度為75mg/L的OTC溶液;生物預處理后水樣(BPW),即上述生物曝氣裝置穩(wěn)定運行期間(第5~16天)的出水;未經(jīng)生物預處理的廢水,即原水水樣(RW)。混凝劑為硫酸鐵,具體試驗步驟:①向燒杯中加入一定量的水樣,置于磁力攪拌器上進行攪拌;②投加混凝劑,鐵鹽投加量(以Fe計)為100~600mg/L,并攪拌30min;③添加聚丙烯酰胺(PAM,投加量為5mg/L),繼續(xù)攪拌15min;④靜置沉淀,取上清液分析相關水質(zhì)指標。
1.4 生物處理方法
生物處理裝置采用間歇式反應器,尺寸為Ø100mm×300mm,有效容積為2.0L。接種污泥取自上述企業(yè)廢水處理系統(tǒng)的好氧池,接種后MLSS為7.8g/L、SV30為70%、SVI為90mL/g。試驗分為兩個階段:第一階段進水采用鐵鹽投加量為100mg/L的BPW混凝出水,運行至出水水質(zhì)穩(wěn)定;第二階段進水采用鐵鹽投加量為400mg/L的BPW混凝出水,同樣運行至出水水質(zhì)穩(wěn)定。反應器運行過程中保持COD負荷為0.8kg/(m3·d)。
1.5 分析項目及方法
向水樣中加入等體積的檸檬酸緩沖液(1mol/L,pH=4.7),用渦旋混勻器處理1min,混勻液經(jīng)0.22μm有機系尼龍材質(zhì)針頭式過濾器過濾后,將濾液收集于棕色玻璃樣品瓶中,并在4℃下保存待測,采用高效液相色譜-二級串聯(lián)質(zhì)譜儀(HPLCMS/MS)測定四環(huán)素類抗生素的濃度。參照Q/YZJ10—03—02—2000測定VFA濃度。COD、NH3-N、TKN及MLSS參見《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第4版)進行測定。
2、結(jié)果與討論
2.1 生物曝氣試驗
圖1為生物曝氣裝置運行效果。

由圖1可知,生物曝氣裝置進水COD、TKN和VFA濃度分別為10207、1038和1947mg/L,pH為5.67。第1~4天,裝置出水COD、TKN和VFA濃度分別由4900、510和300mg/L逐漸上升至8060、970和440mg/L,出水pH在7.35~7.65之間;隨后,第5~16天,出水COD、TKN和VFA濃度分別穩(wěn)定在8038、966和432mg/L,去除率分別為21.2%、6.9%和77.8%,出水pH穩(wěn)定在7.45左右。
對裝置第16天進、出水TCs濃度進行分析,結(jié)果顯示,進水TCs濃度為95.81mg/L,其中OTC、TC和CTC濃度分別為78.15、4.62和13.04mg/L;經(jīng)生物曝氣處理后,出水TCs濃度為72.66mg/L,其中OTC、TC和CTC濃度分別為58.89、3.42和10.35mg/L,去除率分別為24.6%、26.0%和20.6%?梢姡锲貧膺^程對TCs的去除率較低,且對三種TCs的去除效果相似。
2.2 混凝試驗
不同鐵鹽投加量下,BPW與RW中TCs的混凝結(jié)果見表1。

由表1可知,BPW與RW兩組混凝試驗出水TCs濃度均隨鐵鹽投加量的增加而降低。當鐵鹽投加量為100mg/L時,BPW出水TCs濃度為11.04mg/L,去除率為84.5%;RW出水TCs濃度為69.46mg/L,去除率為27.5%;純水配制的OTC水樣混凝出水中OTC濃度為1.53mg/L,去除率為98.0%。當鐵鹽投加量提高至400mg/L時,BPW出水TCs濃度為2.88mg/L,去除率為96.0%;RW出水中TCs濃度為35.85mg/L,去除率為62.6%?梢,當鐵鹽投加量相同時,BPW的TCs去除率均高于RW的,生物預處理能夠提高混凝對TCs的去除效果。BPW與RW的TCs去除率均達到85%左右時,BPW的鐵鹽投加量為100mg/L,而RW的鐵鹽投加量高達600mg/L?梢姡镱A處理能夠節(jié)省混凝過程中的鐵鹽用量。
VFA對混凝過程有干擾作用。Tso等發(fā)現(xiàn),VFA中的羧基能與Fe配合形成穩(wěn)定的可溶性配合物。Pereira等認為,低分子有機酸與OTC對Fe的配合存在競爭關系,當水中僅含0.036mmol/L的Fe3+和0.043mmol/L的OTC時,Fe-OTC配合物的物質(zhì)的量分數(shù)為0.8,而以n(Fe)∶n(草酸)=1∶3的比例加入草酸后,Fe-OTC配合物的物質(zhì)的量分數(shù)降至0.42。可見,當水中含有高濃度VFA時,Fe與VFA會產(chǎn)生強烈的配合作用,致使混凝過程中Fe的有效濃度降低,從而導致TCs去除率下降。而進行生物曝氣后,廢水中的VFA可被微生物有效降解,VFA濃度由1947mg/L降至432mg/L,減弱了對混凝過程的影響,這可能是TCs去除效果提高的原因。
2.3 生物處理裝置運行狀況
為了進一步驗證該生物預處理方法的有效性,采用間歇式反應器對預處理后的出水進行生物處理,裝置運行情況如圖2所示。第1~31天,裝置進水采用鐵鹽投加量為100mg/L時的BPW混凝出水。第1~5天為生化裝置啟動階段,向進水中補充與廢水等體積的自來水,進水COD和NH3-N分別為2820和480mg/L,TCs為5.52mg/L,出水COD和NH3-N分別由210和58.5mg/L逐漸降至115和1.2mg/L。第6天起,不再向進水中補充自來水,進水COD為5640mg/L、NH3-N為960mg/L、TCs為11.04mg/L,出水COD和NH3-N開始逐漸升高,直至第19~31天,系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行階段,出水COD和NH3-N分別為295和6.2mg/L,去除率分別為94.8%和99.3%。

第32天起,進水更換為鐵鹽投加量為400mg/L時的BPW混凝出水,進水COD為5240mg/L、NH3-N為958mg/L、TCs為2.88mg/L,出水COD和NH3-N逐漸下降,直至第38~49天,系統(tǒng)再次進入穩(wěn)定運行階段,穩(wěn)定運行期間出水COD和NH3-N分別為199和3.7mg/L,去除率分別為96.2%和99.6%。污泥沉降性能良好,無明顯泡沫。
在現(xiàn)有工程應用中,四環(huán)素類抗生素生產(chǎn)廢水處理項目未采用預處理工藝,生物系統(tǒng)進水COD、NH3-N與TCs濃度分別為7555~11180、354~637與30~95mg/L,出水COD、NH3-N的平均濃度分別為531、8.0mg/L。盡管該系統(tǒng)能保持穩(wěn)定運行,但實際運行中存在著泡沫充滿曝氣池表面、污泥沉降性能較差等“污泥中毒”現(xiàn)象,如圖3所示。

對比實際工程裝置與實驗室裝置的運行結(jié)果可知,生物預處理工藝能明顯提高后續(xù)生化系統(tǒng)的處理效果。當進水TCs濃度由30~95mg/L降至11.04mg/L時,生化出水COD濃度由531mg/L降至295mg/L;當進水TCs降至2.88mg/L時,生化出水COD進一步降至199mg/L。運行過程中均無明顯泡沫產(chǎn)生?梢,廢水中的TCs會顯著影響生物處理系統(tǒng)的運行效果。要改善TCs生產(chǎn)廢水的生物處理效果,采用預處理工藝高效去除廢水中的TCs是十分必要的。
3、結(jié)論
采用生物預處理工藝對某TCs生產(chǎn)廢水進行預處理,高效去除了廢水中具有強烈微生物毒性的TCs,提高了后續(xù)生物處理效果。當鐵鹽投加量為100mg/L時,TCs去除率由27.5%提高到84.5%,且經(jīng)過生物預處理后,后續(xù)生物處理系統(tǒng)出水COD由531mg/L降至199mg/L。該工藝簡單、高效,可為含高濃度TCs廢水的處理提供理論依據(jù)和技術參考。(來源:華東理工大學資源與環(huán)境工程學院)



