麻類紡織品織造工藝包括上漿、脫漿、洗滌、漂白、絲光、染色及印花等單元,除能耗高、水耗大之外,還消耗燒堿、次氯酸和助劑(如固色劑、分散劑和穩(wěn)定劑等)等化學(xué)藥品,由此產(chǎn)生含聚乙烯醇(PVA)及其衍生物、2-辛酮等高濃度有機(jī)物的廢水。該類企業(yè)廣泛分布在湖南、湖北、四川、重慶、江西和廣東等地。
目前國(guó)內(nèi)外對(duì)PVA退漿廢水的處理工藝主要分為4大類,即物化法、高級(jí)氧化法、好氧生物法和厭氧生物法。物化法多采用氣浮池和混凝沉淀池,需投加大量聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)和聚合硫酸鐵等。邱滔等用聚硅酸硫酸鋁(PASS)處理COD為15270mg/L的退漿廢水,COD去除率達(dá)38.8%,PASS用量達(dá)22.5g/L。高級(jí)氧化法如芬頓工藝與臭氧氧化工藝反應(yīng)條件苛刻。譚萬(wàn)春等采用UV/Fenton氧化技術(shù)處理PVA溶液,反應(yīng)過(guò)程需維持H2O2/COD=1.5、pH=4和物質(zhì)的量之比為n(H2O2)/n(Fe2+)=10等嚴(yán)苛的反應(yīng)條件。好氧生物法多為高效降解菌生物降解法,但大多停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段。該方法培養(yǎng)周期長(zhǎng),抗沖擊能力差。厭氧生物法多為升流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)和厭氧折流板反應(yīng)器(ABR),但水力停留時(shí)間長(zhǎng),對(duì)高濃度PVA廢水COD降解率低,如Liu等用ABR處理退漿廢水的COD去除率僅為18%。
實(shí)際工程中PVA退漿廢水處理多采用氣浮法和生物法組合工藝。某PVA退漿廢水處理工程采用“氣浮池+厭氧水解池+生物接觸氧化池+二沉池+氣浮池”,出水雖能達(dá)標(biāo)排放,但由于退漿廢水中存在大量表面活性劑,同時(shí)具有溫度高和PVA濃度高的特點(diǎn),氣浮池與厭氧池COD去除率僅為10%~20%,只能通過(guò)在氣浮單元大量投加藥劑以克服高溫且高濃度退漿廢水對(duì)生化系統(tǒng)穩(wěn)定性沖擊的影響。
基于同類廢水處理工藝的共性問(wèn)題,通過(guò)深入剖析湖南華升紡織科技有限公司麻染整PVA生產(chǎn)廢水處理工程各工藝單元除碳效能的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),考察其COD降解能力,為今后同類型廢水處理工藝優(yōu)化提供參考。
1、工程概況
該企業(yè)產(chǎn)生的麻染整廢水主要分為3部分:①麻、棉、化纖及其混紡織物的退漿廢水(主要成分為PVA、變性淀粉等),苧麻織物的退維廢水(主要成分為PVA的衍生物維綸、2-辛醇等),以及上述織物的漂白廢水;②麻類及其混紡織物的絲光廢水(主要成分為氫氧化鈉、木質(zhì)素等);③坯布染色和后整理產(chǎn)生的染色廢水(主要成分為染料和助劑)。其中的退漿廢水、退維廢水和絲光廢水COD長(zhǎng)期高于6000mg/L,有時(shí)甚至高于10000mg/L,pH達(dá)到12.0~14.0。由于織物生產(chǎn)線工藝要求,退漿廢水溫度高達(dá)50~60℃,退維廢水為80~90℃,中溫微生物難以存活,因此該廢水具有溫度高、鹽分高、COD濃度高、pH高、色度高和可生化性差的特點(diǎn),尤其是其中的退維廢水,因其主要成分為膠狀PVA及其衍生物、纖維素和變性淀粉等難降解有機(jī)物而成為該廢水處理的難點(diǎn)。
1.1 工藝流程
根據(jù)麻染整PVA廢水水質(zhì)特性,確定廢水處理工藝主要由水解酸化、物化處理、生物組合和深度處理4個(gè)單元組成。廢水、污泥處理工藝流程如圖1所示。

經(jīng)冷卻塔降溫后的退維廢水與退漿、漂白及絲光廢水進(jìn)入退漿調(diào)節(jié)池混合整理,再經(jīng)過(guò)冷卻塔降溫(降至30℃左右)、混凝沉淀后進(jìn)入二級(jí)水解酸化池進(jìn)行厭氧處理,出水進(jìn)入綜合廢水調(diào)節(jié)池,與染色水、后整理水混合后經(jīng)“氣浮+厭氧+A/O”工藝處理,出水進(jìn)入終沉池進(jìn)行脫色,最終達(dá)標(biāo)排放。各單元產(chǎn)生的物化污泥與剩余污泥通過(guò)提升泵送至污泥處理系統(tǒng),經(jīng)濃縮、調(diào)理和脫水后,壓縮成泥餅外運(yùn)。廢水處理量約1500m3/d,主要水質(zhì)、水量情況見(jiàn)表1。

1.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
該廢水處理工藝可分為4部分,分別為水解酸化單元、物化單元、生物組合單元和深度處理單元。
①水解酸化單元:退漿廢水預(yù)酸化池1座,有效容積2610m3,停留時(shí)間104h;退漿預(yù)酸化沉淀池1座,有效容積270m3,停留時(shí)間10.8h;退漿廢水厭氧池1座,有效容積2610m3,停留時(shí)間104h;退漿厭氧沉淀池1座,有效容積270m3,停留時(shí)間10.8h。
②物化處理單元:淺層氣浮池1座,尺寸Ø5.0m×1.0m,鋼混結(jié)構(gòu),停留時(shí)間0.31h;冷卻塔1座;加藥罐1座,尺寸Ø1.80m×3.45m。
③生物組合單元:厭氧池1座,有效容積2280m3,停留時(shí)間36h;厭氧沉淀池1座,有效容積840m3,停留時(shí)間13h;缺氧池1座,有效容積720m3,停留時(shí)間11.5h;好氧池1座,有效容積3000m3,停留時(shí)間48h;二沉池1座,有效容積462m3,停留時(shí)間7.4h。
④深度處理單元:終沉池1座,有效容積462m3,鋼混結(jié)構(gòu),停留時(shí)間7.4h。該單元投加脫色劑、絮凝劑進(jìn)行脫色和去除COD。
⑤外排池:1座,停留時(shí)間4.5h。
2、工藝實(shí)際運(yùn)行效果
2.1 工藝運(yùn)行效能
該系統(tǒng)進(jìn)水COD為3000~13000mg/L,若退維廢水進(jìn)水量增大,則調(diào)節(jié)池COD急劇上升。穩(wěn)定運(yùn)行期間各單元進(jìn)、出水COD變化見(jiàn)圖2。

由圖2可知,COD在水解酸化和生物組合單元被大量去除。水解酸化單元進(jìn)水COD平均為7537mg/L,退漿廢水經(jīng)過(guò)預(yù)酸化和污泥吸附(污泥回流比200%~500%)處理,出水COD平均為3799mg/L,COD去除率平均為50.41%;物化單元進(jìn)水COD平均為1862mg/L,投加聚合硫酸鐵與PAM進(jìn)行混凝后,出水COD平均為1671mg/L,COD去除率平均為10.26%;生物組合單元進(jìn)水COD平均為1671mg/L,出水COD平均為181mg/L,COD去除率平均為88.81%。根據(jù)上述各單元的處理效果,在深度處理單元投加適量的脫色劑與絮凝劑,可使出水達(dá)標(biāo)排放。
2.2 關(guān)鍵工段效能
2.2.1 水解酸化單元
①COD去除效果
水解酸化單元的進(jìn)、出水水質(zhì)波動(dòng)大,有機(jī)物被大量去除,COD降至2000~6000mg/L,COD去除負(fù)荷平均為0.39kg/(m3·d),COD去除率平均為50.41%。預(yù)酸化池和厭氧池容積負(fù)荷平均值分別為1.57、0.89kgCOD/(m3·d)。水解酸化單元進(jìn)、出水COD變化見(jiàn)圖3。

由圖3可見(jiàn),退漿廢水預(yù)酸化池的COD去除率平均為38.88%,COD去除負(fù)荷平均為0.68kg/(m3·d);退漿廢水厭氧池的COD去除率平均為9.18%,COD去除負(fù)荷平均為0.10kg/(m3·d)。在水解酸化單元處理的廢水中,退維廢水含有大量PVA及其衍生物,通過(guò)分光光度法測(cè)量,PVA濃度高達(dá)10000mg/L以上。水解酸化單元在退漿廢水預(yù)酸化沉淀池與退漿廢水厭氧沉淀池回流污泥(回流比為150%~250%)的情況下,仍需要二沉池污泥回流(回流比為50%~250%)進(jìn)行補(bǔ)充,這說(shuō)明水解酸化單元難以持留污泥。雖然回流污泥降解PVA作用有限,但PVA及其衍生物可能與脂類和脂肪生成凝膠物質(zhì),該類物質(zhì)可提高回流污泥吸附COD的能力,如退漿廢水預(yù)酸化池的COD去除率平均高達(dá)38.88%,即退漿廢水預(yù)酸化池的COD去除率較高,可能為二沉池污泥回流吸附所致。
②COD吸脫附實(shí)驗(yàn)
考慮到污泥吸附COD是放熱過(guò)程,為探明退漿廢水預(yù)酸化池水溫變化對(duì)預(yù)酸化池污泥吸附COD的影響,進(jìn)行了以下實(shí)驗(yàn):在發(fā)酵瓶中加入40mL退漿預(yù)酸化沉淀池的底部污泥(該污泥已完成對(duì)污染物的吸附過(guò)程)和40mL自來(lái)水,用氮?dú)獯祾?/span>2min后密封,將發(fā)酵瓶放置在120r/min水浴搖床中,水浴初始溫度設(shè)為10℃,每過(guò)1d,水浴溫度升高10℃,共進(jìn)行5d。每天測(cè)試發(fā)酵瓶中上清液的pH、氨氮和COD。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。

由圖4可見(jiàn),實(shí)驗(yàn)中pH從8.69逐漸降至7.02,這可能是發(fā)酵瓶中有機(jī)物在厭氧生物酶的作用下發(fā)生酸化反應(yīng),使pH持續(xù)下降。在第4天水溫為40℃時(shí),氨氮濃度迅速上升,可能是較高的反應(yīng)溫度提高了厭氧微生物降解污染物的效率。第1~4天內(nèi)發(fā)酵瓶上清液COD從1350mg/L升至10899mg/L,這說(shuō)明溫度升高不利于預(yù)酸化池污泥吸附污染物(原因可能是退漿廢水預(yù)酸化池污泥對(duì)污染物的吸附為放熱反應(yīng)),已被污泥吸附的污染物發(fā)生脫附。第4~5天COD從11020mg/L降至9831mg/L,可能是厭氧微生物在較高的水溫與較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間下,降解了部分污染物。可見(jiàn),退漿廢水預(yù)酸化池污泥雖吸附大量COD,但并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性降解。再根據(jù)退漿廢水預(yù)酸化池反應(yīng)溫度長(zhǎng)期保持在30℃左右,與實(shí)驗(yàn)結(jié)果(反應(yīng)溫度低于40℃有利于污泥吸附COD)吻合,據(jù)此推測(cè)退漿廢水預(yù)酸化池的高COD去除率為二沉池污泥回流吸附所致。
2.2.2 生物組合單元
在生物組合單元,綜合廢水中的有機(jī)物被大量去除,COD降至100~300mg/L,COD去除率平均為88.81%。厭氧池和A/O池的平均容積負(fù)荷分別為1.10、0.49kgCOD/(m3·d)。生物組合單元進(jìn)、出水COD及TN變化見(jiàn)圖5。

由圖5可見(jiàn),A池進(jìn)水TN平均為35.3mg/L,O池出水TN平均為15.9mg/L,TN去除率平均為55.21%,出水TN雖可達(dá)到間接排放標(biāo)準(zhǔn),但去除率并不高。綜合厭氧池的COD去除率平均為24.84%,平均COD去除負(fù)荷為0.31kg/(m3·d);A池COD去除率平均為54.55%,平均COD去除負(fù)荷高達(dá)1.48kg/(m3·d),原因是O池出水回流至A池,回流比為200%~400%,起到稀釋A池進(jìn)水COD的作用,同時(shí)二沉池污泥回流至A池,回流比為75%,起到吸附COD的作用;O池的COD去除率平均為61.79%,平均COD去除負(fù)荷為0.16kg/(m3·d)。日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),O池進(jìn)水COD升高會(huì)導(dǎo)致O池出水COD迅速上升,如10月中旬O池進(jìn)水平均COD較2月—6月上升273mg/L,O池出水平均COD較2月—6月上升252mg/L,表明O池抗沖擊能力有待進(jìn)一步提高。
實(shí)際觀察可見(jiàn),O池表面漂浮黑色浮渣,其原因可能是:①前端厭氧生物處理不徹底,導(dǎo)致O池進(jìn)水中含有大量PVA及其衍生物,該類物質(zhì)具有發(fā)泡性,O池高強(qiáng)度的曝氣創(chuàng)造了泡沫產(chǎn)生的條件,泡沫黏附厭氧污泥和物化污泥,進(jìn)而上浮形成大量浮渣;②好氧污泥長(zhǎng)時(shí)間處于缺氧、低負(fù)荷狀態(tài),代謝產(chǎn)物不斷上浮,在水面堆積,最終形成黑色浮渣。該類浮渣是影響工藝正常穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素之一,常用的處理措施有:a.人工打撈;b.安裝噴淋裝置消泡;c.在物化處理單元加大藥劑用量,增大溶氣壓力,減少物化污泥進(jìn)入生物處理單元?梢(jiàn),通過(guò)物化單元處理部分PVA及其衍生物,以降低O池有機(jī)容積負(fù)荷,是工藝穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。
2.3 污泥濃度
生化池的污泥量用混合液懸浮固體濃度(MLSS)代表,生化池的微生物量用混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)代表。MLVSS/MLSS的比值越高,單位質(zhì)量的污泥所含微生物越多。主要處理構(gòu)筑物的MLSS及MLVSS/MLSS比值見(jiàn)表2。

由表2可見(jiàn),退漿廢水預(yù)酸化池進(jìn)水口MLVSS未檢出,表明預(yù)酸化池微生物量極少,通過(guò)將二沉池污泥回流(回流比為50%~250%)至預(yù)酸化池可使其出水口檢出少量MLVSS(1.89g/L),以維持預(yù)酸化池內(nèi)必要的水解酸化功能菌群。因?yàn)楣苈吩O(shè)計(jì)問(wèn)題,退漿廢水厭氧沉淀池污泥回流進(jìn)口接近出水口且厭氧池存在污泥流失現(xiàn)象,厭氧池出水口處MLSS高達(dá)10.11g/L,大于進(jìn)水口的3.34g/L。由表2還可見(jiàn),O池MLVSS較高(3.47g/L),F/M為0.15也在最佳比例范圍(0.1~0.15),但MLVSS/MLSS偏低,僅為42%,表明微生物占比較低?梢(jiàn),受工藝前端物化與厭氧生物處理不徹底的影響,O池污泥濃度雖高,但活性不足,降解COD能力有限,這與前述O池抗沖擊能力不佳直接相關(guān)。
為進(jìn)一步考察O池對(duì)COD的降解效果,分3次測(cè)定O池的MLSS(5月18日為7.05g/L,5月29日為8.84g/L,6月6日為10.05g/L)與SV30(見(jiàn)圖6)。

由圖6可知,O池MLSS為7.05~10.05g/L,SV30為40%~80%。通過(guò)SV30和MLSS,可知O池SVI值為40~115mL/g,表明O池污泥沉降性能良好。因此,理論上分析O池應(yīng)該具有較好的COD降解效果和運(yùn)行穩(wěn)定性。但進(jìn)一步對(duì)O池出水處混合液取樣,進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間曝氣后發(fā)現(xiàn),COD不降反增,其原因可能是大量難降解有機(jī)物僅被活性污泥物理吸附,而非進(jìn)行生物降解。反觀O池SV30較大的原因,可能與O池含有大量浮渣與難降解有機(jī)物有關(guān),這與趙曉娟等的研究結(jié)果較為一致。因此,根據(jù)COD去除效能、SVI和表觀性狀等參數(shù)可推斷,高污泥回流比(水解酸化單元與綜合廢水厭氧池)是O池高效穩(wěn)定運(yùn)行的重要前提。
2.4 溶解氧
O池溶解氧濃度一般維持在2.0~4.0mg/L。然而,根據(jù)4月—5月O池溶解氧濃度變化曲線(見(jiàn)圖7),只有將O池穩(wěn)定運(yùn)行期間的溶解氧濃度長(zhǎng)期維持在6.0~7.5mg/L,才能使O池高效穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),當(dāng)O池溶解氧為2.0~3.0mg/L時(shí),O池COD降解率將下降約25%,且水體顏色發(fā)黑,可能的原因是O池污泥濃度長(zhǎng)期維持在10.0g/L左右,遠(yuǎn)高于一般O池污泥濃度(2.0~5.0g/L),其整體耗氧速率較高,這與現(xiàn)場(chǎng)降低O池曝氣速率后O池溶解氧濃度迅速下降現(xiàn)象吻合,同時(shí)大量PVA覆蓋在活性污泥表面,形成致密的保護(hù)膜,從而增大溶解氧向活性污泥的傳質(zhì)阻力,降低了氧轉(zhuǎn)移速率。此時(shí),需要通過(guò)增加曝氣量以增大液固相溶解氧濃度差,提升氧轉(zhuǎn)移速率,從而維持活性污泥降解COD的效能。這表明,維持高溶解氧濃度也是O池高效穩(wěn)定運(yùn)行的另一個(gè)重要因素。

3、經(jīng)濟(jì)分析
該廢水處理工程直接成本主要包括藥劑費(fèi)、污泥處置費(fèi)、電力及人工費(fèi)等,合計(jì)為25.16元/m3,其中藥劑費(fèi)為13.66元/m3,占54.3%;污泥處置費(fèi)為4.77元/m3,占18.9%;電費(fèi)為4.90元/m3,占19.5%;人工費(fèi)為1.48元/m3,占5.8%;其余為維修、維護(hù)及檢測(cè)化驗(yàn)費(fèi)用。
4、結(jié)語(yǔ)
采用“二級(jí)水解酸化+氣浮+厭氧+A/O+深度處理”工藝處理麻染整PVA廢水,進(jìn)水COD平均為3357mg/L,出水COD平均為133mg/L。其中,水解酸化單元COD去除負(fù)荷平均為0.39kg/(m3·d),COD去除率平均為50.41%;綜合廢水厭氧池COD去除負(fù)荷平均為0.31kg/(m3·d),COD去除率平均為24.84%;A/O池COD去除率平均為85.04%,TN去除率平均為55.21%,出水水質(zhì)達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287—2012)的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。該工程處理費(fèi)用為25.16元/m3。在實(shí)際運(yùn)行中,為降低A/O池負(fù)荷,物化單元需要投加大量藥劑,水解酸化單元和綜合廢水厭氧池需要借助較大污泥回流比(50%~250%)增強(qiáng)微生物吸附降解作用,以保障工藝高效穩(wěn)定運(yùn)行,但這些措施均會(huì)增加工程運(yùn)行費(fèi)用;A/O池易出現(xiàn)泡沫和黑色浮渣現(xiàn)象,其成因及解決措施有待進(jìn)一步探究。(來(lái)源:東華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,湖南華升紡織科技有限公司,浙江沃樂(lè)科技有限公司)



